Милота дня: котик в кожанке в игрушечной машине на премьере нового фильма Даррена Аронофски «Пойман с поличным»
Подпишись, в моём сообществе ещё много интересных животных!
Ламба на минималках
Как я испытывал tarmo5
Кто не видел первый пост Как я tarmo5 делал
Итак
Во первых, pla не подходит для печати шкивов, я не ожидал, что ременной шкив будет так сильно греться. Да и шестерни диффа то же поджирает
Во вторых, я в первом посте писал, что скорость не такая уж и большая, НО, изначально когда я переводил стик газа вперед (те что бы машинка ехала вперед), она ехала назад, я немного перфекционист и не захотел 2 любых провода менять местами, поэтому я залез в аппу и изменил значение со 100 на -100. Я только в последний заезд обнаружил, что назад машинка едет намного бодрее чем вперед, видимо регуль считает, что раз я еду назад, мне 100% мощности мотора не нужно
В третьих, пока что порвало один привод, он, если что из tpu, возможно косяк печати (у меня сейчас небольшие проблемы с принтером, и он печатает не так как я бы хотел), возможно, все таки от такого большого мотора, момента ему много, и нужно привода усиливать
И такой вопрос, можно ли как то настроить регуль, без программатора, или как он там называется
Если что, регуль вот такой
Как я tarmo5 делал
Приветствую
Кто не знает, tarmo5- это машинка, напечатанная на 3д принтере
Мне пришлось ее немного "модифицировать", а если точнее- изменить конструкцию заднего (и единственного) редуктора, а также центральной части
В стоке, автор предусматривает установку D3542 мотора (на сколько я понимаю- это авиамотор), который установлен поперечно, за задней осью
Я же использую 3650 мотор, который установил продольно, в центральном корпусе
Это повело за собой изменение заднего редуктора, если раньше там использовались обычные 2 шестерни, то сейчас используется редуктор под 90°. Зазоры я не рассчитывал, просто сделал так, что бы они были
И помимо этого, пришлось смещать мотор на левую сторону, т.к справа он не вставал. Я сделал дополнительный ременной редуктор, из 3 орингов. Еще это было необходимо, потому что в стоке идет мотор на 1000-1450kv, а у меня на 2300kv. Так что помимо основного редуктора 1/10, стоит еще один ~1/4
Так же я добавил 4 шпильку (в стоке 3), заменил печатные рулевые тяги на заводские. А так же колеса поставил, какие были (это вроде 75мм) в стоке 100мм. Акумы расположил по бокам, по моей задумке их должно быть два, и располагаться они должны в карманах, но их я еще не распечатал
После первых, 5 минутных тестов, такие результаты: шкив ременного редуктора расплавился, он был из pla, так что ему это позволительно, будем пробовать из abs; мотор довольно сильно греется, вокруг него хоть и abs, но все равно нужно нужно подумать над охлаждением. И я опасаюсь за основные шестерни, они то же из pla
И еще такое замечание, едет она не так уж и быстро, по ощущением 25-30км/ч, может быть второй редуктор и не нужен был
WB, отзывы и политика гарантии
Приобрел машинку на пульте радиоуправления, ребенку погонять на даче по грядкам и газонам.
Ребёнок катался менее недели, потом у машинки отказали 2 правых колеса
Далее была составлена заявка на возврат, которую продавец отклонил, заявив что гарантии на игрушки нет!
Далее была попытка решить всё через WB
Решил оставить отзыв на данную игрушку и удивляет реакция самой площадки!